對(duì)于電廠化工廠的研究表明,電廠化工廠在線清洗裝置的投用,能夠及時(shí)有效地“搬運(yùn)”凝汽器管道內(nèi)壁的結(jié)垢沉淀,除垢防垢雙管齊下,減少凝汽器端差,有效地提高機(jī)組熱傳導(dǎo)效率。
一份實(shí)地檢測(cè)報(bào)告顯示,以125 MW的機(jī)組為例,汽輪機(jī)背壓增高0.004 MPa,熱耗會(huì)提高244.5 kJ/kWh,煤耗增加9.70 g/kWh;凝汽器端差升高5 ℃,熱耗增加95.12 kJ/kWh,煤耗增加3.66 kJ/kWh。
可見,電廠化工廠在線清洗裝置的重要性不言而喻。
然而,在過去很長一段時(shí)間里,不少電廠化工廠對(duì)電廠化工廠在線清洗認(rèn)識(shí)不足:
首當(dāng)其中的是,以為機(jī)組內(nèi)部的循環(huán)冷卻水為閉路系統(tǒng),水源干凈,不容易引發(fā)污垢的沉積,所以不愿意花錢;
其次,即便有的安裝了電廠化工廠在線清洗裝置,因?yàn)榘惭b工藝的問題,初期投入使用時(shí)調(diào)試不到位,所以出現(xiàn)了漏球的現(xiàn)象,體驗(yàn)感差。
除此之外,影響電廠化工廠在線清洗裝置普及率的原因,還包括以往膠球清洗的技術(shù)相對(duì)不成熟,膠球回收率低于理想值,所以這一技術(shù)在國內(nèi)的推廣受到了一定的影響。
這一錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí),讓很多電廠化工廠吃了一個(gè)悶虧,凝汽器內(nèi)部銅質(zhì)材料結(jié)垢嚴(yán)重、污損加重,直接影響到了機(jī)組運(yùn)行安全,降低了經(jīng)濟(jì)效益。
電廠化工廠在線清洗技術(shù)的推廣,走過一段彎路,但是近年隨著大量人力物力的投入研究,這一技術(shù)得到了蓬勃發(fā)展,不少企業(yè)再次投入了使用。
近年,電廠化工廠在線清洗技術(shù)的研究,著重解決清洗過程中漏球的現(xiàn)象,提高膠球回收率,合格的膠球清洗裝置廠家,回收率必須高于95%。這也是在選購電廠化工廠在線清洗裝置生產(chǎn)合作商時(shí),非常重要的標(biāo)準(zhǔn)之一。